http://wiki.turmlabor.de/api.php?action=feedcontributions&user=Markuss&feedformat=atomTurmlabor Wiki - User contributions [en]2024-03-29T09:59:48ZUser contributionsMediaWiki 1.39.5http://wiki.turmlabor.de/index.php?title=HSG_Anerkennung&diff=171HSG Anerkennung2020-07-31T23:04:37Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div>* [https://www.stura.tu-dresden.de/webfm_send/28 Richtlinie zur Anerkennung von Hochschulgruppen der Studentenschaft der TU Dresden]<br />
* [https://www.stura.tu-dresden.de/webfm_send/2907 Antrag auf Anerkennung als Hochschulgruppe]</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=HSG_Anerkennung&diff=170HSG Anerkennung2020-07-31T23:02:54Z<p>Markuss: Created page with "[https://www.stura.tu-dresden.de/webfm_send/28 Richtlinie zur Anerkennung von Hochschulgruppen der Studentenschaft der TU Dresden] [https://www.stura.tu-dresden.de/webfm_send..."</p>
<hr />
<div>[https://www.stura.tu-dresden.de/webfm_send/28 Richtlinie zur Anerkennung von Hochschulgruppen der Studentenschaft der TU Dresden]<br />
<br />
[https://www.stura.tu-dresden.de/webfm_send/2907 Antrag auf Anerkennung als Hochschulgruppe]</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=3D_Drucker&diff=1693D Drucker2020-07-31T22:47:16Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div>[[File:Reprap.png|thumb|800x800px|alt=]]<br />
[[Category:Projekt]]<br />
<br /><br />
==Ansteuerung==<br />
Auf http://octopi.local bzw. http://192.168.3.205 läuft ein Octoprint, wo man seine STL Dateien fallen lassen kann.<br />
<br />
==Elektronik==<br />
<br />
*Steuerboard "Gen7":http://reprap.org/wiki/Generation_7_Electronics mit ein paar Änderungen das Layout betreffend<br />
**ACHTUNG! Aufgrund eines Layoutfehlers sind Pin 18 und 19 vertauscht. Dies muss in der Marlin Firmware in der Datei "pins.h" korrigiert werden.<br />
<br />
Hinweis: [[neue_Schrittmotortreiber|Die aktuellen Schrittmotortreiber sollen ersetzt werden.]]<br />
<br />
*Schrittmotortreiber: "StepStick":http://reprap.org/wiki/StepStick<br />
**maximale Phasenspannung: 35&#8239;V<br />
**maximaler Phasenstrom: &plusmn;2&#8239;A (bei sehr guter Kühlung)<br />
**eingestellter Phasenstrom: &asymp;1,6&#8239;A<br />
**Schrittmodi: Voll, 1/2, 1/4, 1/8 , 1/16<br />
**verwendeter Schrittmodus: 1/16<br />
**verbaute Menge: 4 Stück<br />
<br />
*Schrittmotoren: WanTai 42BYGHW811<br />
**Typ: 2-Phasen Bipolar<br />
**Schrittwinkel: 1,8&deg;<br />
**Schrittgenauigkeit: 5&#8239;%<br />
**Nennspannung: 3,1&#8239;V<br />
**Nennstrom: 2,5&#8239;A<br />
**Haltemoment: 4800&#8239;gcm (&asymp;0,47&#8239;Nm) @ 2,5&#8239;A<br />
**Phasenwiderstand: 1,25&#8239;&Omega;<br />
**Phaseninduktivität: 1,8&#8239;mH<br />
**Montageflansch: NEMA-17<br />
**Motorbreite und -höhe: 42&#8239;mm<br />
**Motorlänge: 48&#8239;mm<br />
**Wellendurchmesser: 5&#8239;mm<br />
**Wellenlänge: 22&#8239;mm<br />
**Gewicht: 340&#8239;g<br />
**verbaute Menge: 5 Stück<br />
<br />
*Endlagensschalter<br />
**Microtaster<br />
**verbaute Menge: 3 Stück<br />
<br />
*Netzteil: Enermax EG365AX-VE<br />
**Gesamtleistung: 353&#8239;W<br />
**maximaler Strom @+12&#8239;V: 26&#8239;A<br />
<br />
==Instandhaltungstagebuch==<br />
<br />
===11.01.2014: Die große Durchsicht===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*Überprüfung der Achsen und deren Antriebe<br />
*Überprüfung des Extruders<br />
**beinhaltete die Reinigung des Hot-Ends<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*x-Achse funktionsfähig<br />
**Zahnriemen könnte mehr Spannung vertagen<br />
*y-Achse funktionsfähig<br />
**Zahnriemen könnte mehr Spannung vertagen<br />
*z-Achse nicht funktionsfähig<br />
*Extruder funktionsfähig<br />
**Kabel vom Temperatursensor muss neu verlegt werden<br />
**überlegen, ob Steckverbinder am Extruder verbaut werden für bessere Instandhaltung<br />
<br />
Ursachen für Fehlfunktionen:<br />
<br />
*z-Achsen Schrittmotortreiber durchgebrannt<br />
**schlechte Kühlung des Treibers<br />
**Verdacht auf schlechte Laufeigenschaft (überwiegend schwergängig) der Spindelantriebe<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Schrittmotortreiber tauschen<br />
*Kühlung überdenken bzw. verbessern<br />
*Spindelantrieb überdenken<br />
*Kabel vom Temperatursensor neu verlegt<br />
<br />
===18.01.2014: Mysterium Mechanik===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*Tausch des z-Achsen Schrittmotortreibers<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*z-Achse eingeschränkt funktionsfähig<br />
**Spindeln drehen teilweise asynchron und verziehen die x-Achse<br />
<br />
Ursachen für Fehlfunktionen:<br />
<br />
*schlechte Laufeigenschaft der Gewindespindel (Oberflächengüte der Verzinkung offenbar zu schlecht)<br />
*schlechte Schmierung (Fett ist mit der Zeit fester geworden)<br />
*Vorspannung der z-Achse zu groß<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Gewindespindel mit besserer Oberflächengüte verwenden (testen von V2A oder V4A-Stahl)<br />
*andere Spannmuttern für die z-Achse verwenden (optimal wäre RG7 wegen der guten Trockenlaufeigenschaft, alternativ Messing)<br />
*Vorspannung der z-Achse reduzieren<br />
<br />
===02.02.2014: Die Physik lässt grüßen===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*bestimmen der Federkonstante der verbauten Druckfedern<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*Federgeometrie: Länge 65&#8239;mm, mittlerer Durchmesser 10&#8239;mm, Drahtdurchmesser 1&#8239;mm<br />
<br />
|=.*Gewicht [kg]* |=.*Kraft [N]* |=.*Länge [mm]* |=.*&Delta;L [mm]* |=.*R [N/mm]* | |=.0,00 |=.0,00 |=.65,0 |=.0 |=.&minus; | |=.0,50 |=.&minus;4,91 |=.57,4 |=.&minus;7,6 |=.0,6454 | |=.1,00 |=.&minus;9,81 |=.49,3 |=.&minus;15,7 |=.0,6248 | |=.1,25 |=.&minus;12,26 |=.46,3 |=.&minus;18,7 |=.0,6557 | |=.1,75 |=.&minus;17,17 |=.38,2 |=.&minus;26,8 |=.0,6406 | |=.2,00 |=.&minus;19,62 |=.34,2 |=.&minus;30,8 |=.0,6370 | |=.2,25 |=.&minus;22,07 |=.30,5 |=.&minus;34,5 |=.0,6398 | |=.2,50 |=.&minus;24,53 |=.28,0 |=.&minus;37,0 |=.0,6628 | |=.3,00 |=.&minus;29,43 |=.20,3 |=.&minus;44,7 |=.0,6584 | |\4>.&Oslash; |=.0,6456 |<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Bestellung schwächerer Druckfedern bei Conrad (Artikel-Nr. "889240":http://www.conrad.de/ce/de/product/889240)<br />
<br />
===11.02.2014: Shoppen bei Conrad===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*abholen der bestellten Druckfedern<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Federn müssen abgeflacht werden<br />
*Federn müssen verbaut werden<br />
<br />
===13.02.2014: Der Baumarktbesuch===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*shoppen im Hornbach<br />
*Gewindestange einkürzen auf 25&#8239;cm<br />
*einseitiger Testeinbau mit neuer Druckfeder, Gewindestange und Muttern<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*Erwerb von M8-Gewindestange aus V2A-Stahl und M8-Muttern aus Messing<br />
*auf den ersten Blick gut laufender Spindelantrieb<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*neue Spindeln reinigen, einbauen und fetten<br />
*Masse der x-Achse ermitteln (Gewichtskraft auf rechte und linke Spindel) und die Federvorspannungen bestimmen<br />
<br />
===05.03.2014: Eine schmierige Angelegenheit===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*Druckfedern abgeflacht<br />
*Einbau der M8-Gewindestange aus V2A-Stahl und der M8-Muttern aus Messing, sowie der Druckfedern<br />
*Messen der Masse von dem rechten und linken Gewindetrieb (zum bestimmen der Gewichtskraft auf die Spindeln)<br />
*Reinigung der Linearführungen<br />
*Fetten der Achsen und Gewindetriebe mit "Molykote BR 2 Plus Fett":http://www1.dowcorning.com/DataFiles/090007c880002d4a.pdf<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*z-Achse läuft leichtgängig und ohne großartig zu verziehen<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*einstellen der Druckfedern<br />
*kalibrieren des Druckers<br />
*Bau eines neuen Druckbetts<br />
<br />
===24.09.2014: Es entwickelt sich...!===<br />
Durchgeführt von: Christoph, Ludwig, Sven<br />
<br />
Eine kurze Zusammenfassung der Arbeiten der letzten Wochen und Monate<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*neuen y-Schlitten aus Pertinax gefertigt (passend zum neuen Druckbett)<br />
*neues, beheiztes Druckbett (MK 3) gekauft und eingebaut<br />
*Motorstrom der Treiber genau eingestellt (0,7 Volt U_ref --> 1,75 A Phasenstrom)<br />
*Umlenkrolle des Zahnriemens der x-Achse mittels eine Alukeils ausgerichtet, um seitliches Anlaufen zu vermeiden<br />
*neue Firmware aufgespielt (Marlin V1, heruntergeladen am 11.09.2014) --> u.a. Anpassung der Achsenhöchstgeschwindigkeiten --> z-Achse läuft jetzt zuverlässig<br />
*Feineinstellung der z-Achse überarbeitet<br />
*Luftkanal für den Extruder-Lüfter gedruckt und montiert<br />
*Kapton-Tape bestellt<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*der Drucker druckt wieder!<br />
*das neue Druckbett sieht super aus und wird schön warm :-)<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Druckbett mit Kapton-Tape bekleben<br />
*Feintuning der Slic3r-Einstellungen für höhere Druckqualität und Geschwindigkeit<br />
*Maximalstrom ermitteln, den die Treiber liefern können<br />
*den Drucker bis zur Ersti-Woche nicht kaputt machen :-P<br />
<br />
===07.10.2014: Jaaaaaaaaa, er lebt noch!===<br />
Durchgeführt von: Christoph<br />
<br />
Der Drucker läuft und hat zur Ersti-Schnitzeljagd tapfer durchgehalten. Die Qualität der gedruckten "Trilegos":http://www.thingiverse.com/thing:13531 war zwar noch nicht ganz zufriedenstellend aber daran war "Slic3r schuld":https://github.com/alexrj/Slic3r/issues/2262 :-P<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*Druckbett mit Kapton-Tape beklebt<br />
*viele Test- und Kalibrierungsobjekte gedruckt<br />
*Slic3r 1.2.0 experimental ausprobiert<br />
*"versehentlich" mit sehr hoher Geschwindigkeit gedruckt (youtube: "Video1":http://youtu.be/rkTN5Ad3DJM , "Video2":http://youtu.be/ZGEeXP5R1Jw )<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*Druckeinstellungen für einen zügigen und guten Ausdruck ("config bundle":https://projekte.turmlabor.de/attachments/download/46/TL_Slic3r_config_bundle_2014-10-07.ini)<br />
*Slic3r 1.2.0 lieferte keinen schönen Ergebnisse --> vorerst bei Version 1.7.0 bleiben!<br />
*Drucker arbeitet auch bei "gefährlich" hohen Geschwindigkeiten zuverlässig, weder die Motoren noch die Elektronik haben Probleme gemacht (kein Überhitzen oder Schrittverluste). Die mechanische Belastung ist aber vermutlich sehr hoch - zu hohe Geschwindigkeiten sollten also vermieden werden.<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Die Qualität bei Überhängen ist noch nicht zufriedenstellend --> Testdrucke machen und passende Einstellungen ermitteln<br />
*Testen, wie die Druckqualität bei Brücken ist</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=3D_Drucker&diff=1683D Drucker2020-07-31T22:46:33Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div>[[File:Reprap.png|thumb|600x600px]]<br />
[[Category:Projekt]]<br />
<br /><br />
==Ansteuerung==<br />
Auf http://octopi.local bzw. http://192.168.3.205 läuft ein Octoprint, wo man seine STL Dateien fallen lassen kann.<br />
<br />
==Elektronik==<br />
<br />
*Steuerboard "Gen7":http://reprap.org/wiki/Generation_7_Electronics mit ein paar Änderungen das Layout betreffend<br />
**ACHTUNG! Aufgrund eines Layoutfehlers sind Pin 18 und 19 vertauscht. Dies muss in der Marlin Firmware in der Datei "pins.h" korrigiert werden.<br />
<br />
Hinweis: [[neue_Schrittmotortreiber|Die aktuellen Schrittmotortreiber sollen ersetzt werden.]]<br />
<br />
*Schrittmotortreiber: "StepStick":http://reprap.org/wiki/StepStick<br />
**maximale Phasenspannung: 35&#8239;V<br />
**maximaler Phasenstrom: &plusmn;2&#8239;A (bei sehr guter Kühlung)<br />
**eingestellter Phasenstrom: &asymp;1,6&#8239;A<br />
**Schrittmodi: Voll, 1/2, 1/4, 1/8 , 1/16<br />
**verwendeter Schrittmodus: 1/16<br />
**verbaute Menge: 4 Stück<br />
<br />
*Schrittmotoren: WanTai 42BYGHW811<br />
**Typ: 2-Phasen Bipolar<br />
**Schrittwinkel: 1,8&deg;<br />
**Schrittgenauigkeit: 5&#8239;%<br />
**Nennspannung: 3,1&#8239;V<br />
**Nennstrom: 2,5&#8239;A<br />
**Haltemoment: 4800&#8239;gcm (&asymp;0,47&#8239;Nm) @ 2,5&#8239;A<br />
**Phasenwiderstand: 1,25&#8239;&Omega;<br />
**Phaseninduktivität: 1,8&#8239;mH<br />
**Montageflansch: NEMA-17<br />
**Motorbreite und -höhe: 42&#8239;mm<br />
**Motorlänge: 48&#8239;mm<br />
**Wellendurchmesser: 5&#8239;mm<br />
**Wellenlänge: 22&#8239;mm<br />
**Gewicht: 340&#8239;g<br />
**verbaute Menge: 5 Stück<br />
<br />
*Endlagensschalter<br />
**Microtaster<br />
**verbaute Menge: 3 Stück<br />
<br />
*Netzteil: Enermax EG365AX-VE<br />
**Gesamtleistung: 353&#8239;W<br />
**maximaler Strom @+12&#8239;V: 26&#8239;A<br />
<br />
==Instandhaltungstagebuch==<br />
<br />
===11.01.2014: Die große Durchsicht===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*Überprüfung der Achsen und deren Antriebe<br />
*Überprüfung des Extruders<br />
**beinhaltete die Reinigung des Hot-Ends<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*x-Achse funktionsfähig<br />
**Zahnriemen könnte mehr Spannung vertagen<br />
*y-Achse funktionsfähig<br />
**Zahnriemen könnte mehr Spannung vertagen<br />
*z-Achse nicht funktionsfähig<br />
*Extruder funktionsfähig<br />
**Kabel vom Temperatursensor muss neu verlegt werden<br />
**überlegen, ob Steckverbinder am Extruder verbaut werden für bessere Instandhaltung<br />
<br />
Ursachen für Fehlfunktionen:<br />
<br />
*z-Achsen Schrittmotortreiber durchgebrannt<br />
**schlechte Kühlung des Treibers<br />
**Verdacht auf schlechte Laufeigenschaft (überwiegend schwergängig) der Spindelantriebe<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Schrittmotortreiber tauschen<br />
*Kühlung überdenken bzw. verbessern<br />
*Spindelantrieb überdenken<br />
*Kabel vom Temperatursensor neu verlegt<br />
<br />
===18.01.2014: Mysterium Mechanik===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*Tausch des z-Achsen Schrittmotortreibers<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*z-Achse eingeschränkt funktionsfähig<br />
**Spindeln drehen teilweise asynchron und verziehen die x-Achse<br />
<br />
Ursachen für Fehlfunktionen:<br />
<br />
*schlechte Laufeigenschaft der Gewindespindel (Oberflächengüte der Verzinkung offenbar zu schlecht)<br />
*schlechte Schmierung (Fett ist mit der Zeit fester geworden)<br />
*Vorspannung der z-Achse zu groß<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Gewindespindel mit besserer Oberflächengüte verwenden (testen von V2A oder V4A-Stahl)<br />
*andere Spannmuttern für die z-Achse verwenden (optimal wäre RG7 wegen der guten Trockenlaufeigenschaft, alternativ Messing)<br />
*Vorspannung der z-Achse reduzieren<br />
<br />
===02.02.2014: Die Physik lässt grüßen===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*bestimmen der Federkonstante der verbauten Druckfedern<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*Federgeometrie: Länge 65&#8239;mm, mittlerer Durchmesser 10&#8239;mm, Drahtdurchmesser 1&#8239;mm<br />
<br />
|=.*Gewicht [kg]* |=.*Kraft [N]* |=.*Länge [mm]* |=.*&Delta;L [mm]* |=.*R [N/mm]* | |=.0,00 |=.0,00 |=.65,0 |=.0 |=.&minus; | |=.0,50 |=.&minus;4,91 |=.57,4 |=.&minus;7,6 |=.0,6454 | |=.1,00 |=.&minus;9,81 |=.49,3 |=.&minus;15,7 |=.0,6248 | |=.1,25 |=.&minus;12,26 |=.46,3 |=.&minus;18,7 |=.0,6557 | |=.1,75 |=.&minus;17,17 |=.38,2 |=.&minus;26,8 |=.0,6406 | |=.2,00 |=.&minus;19,62 |=.34,2 |=.&minus;30,8 |=.0,6370 | |=.2,25 |=.&minus;22,07 |=.30,5 |=.&minus;34,5 |=.0,6398 | |=.2,50 |=.&minus;24,53 |=.28,0 |=.&minus;37,0 |=.0,6628 | |=.3,00 |=.&minus;29,43 |=.20,3 |=.&minus;44,7 |=.0,6584 | |\4>.&Oslash; |=.0,6456 |<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Bestellung schwächerer Druckfedern bei Conrad (Artikel-Nr. "889240":http://www.conrad.de/ce/de/product/889240)<br />
<br />
===11.02.2014: Shoppen bei Conrad===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*abholen der bestellten Druckfedern<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Federn müssen abgeflacht werden<br />
*Federn müssen verbaut werden<br />
<br />
===13.02.2014: Der Baumarktbesuch===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*shoppen im Hornbach<br />
*Gewindestange einkürzen auf 25&#8239;cm<br />
*einseitiger Testeinbau mit neuer Druckfeder, Gewindestange und Muttern<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*Erwerb von M8-Gewindestange aus V2A-Stahl und M8-Muttern aus Messing<br />
*auf den ersten Blick gut laufender Spindelantrieb<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*neue Spindeln reinigen, einbauen und fetten<br />
*Masse der x-Achse ermitteln (Gewichtskraft auf rechte und linke Spindel) und die Federvorspannungen bestimmen<br />
<br />
===05.03.2014: Eine schmierige Angelegenheit===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*Druckfedern abgeflacht<br />
*Einbau der M8-Gewindestange aus V2A-Stahl und der M8-Muttern aus Messing, sowie der Druckfedern<br />
*Messen der Masse von dem rechten und linken Gewindetrieb (zum bestimmen der Gewichtskraft auf die Spindeln)<br />
*Reinigung der Linearführungen<br />
*Fetten der Achsen und Gewindetriebe mit "Molykote BR 2 Plus Fett":http://www1.dowcorning.com/DataFiles/090007c880002d4a.pdf<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*z-Achse läuft leichtgängig und ohne großartig zu verziehen<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*einstellen der Druckfedern<br />
*kalibrieren des Druckers<br />
*Bau eines neuen Druckbetts<br />
<br />
===24.09.2014: Es entwickelt sich...!===<br />
Durchgeführt von: Christoph, Ludwig, Sven<br />
<br />
Eine kurze Zusammenfassung der Arbeiten der letzten Wochen und Monate<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*neuen y-Schlitten aus Pertinax gefertigt (passend zum neuen Druckbett)<br />
*neues, beheiztes Druckbett (MK 3) gekauft und eingebaut<br />
*Motorstrom der Treiber genau eingestellt (0,7 Volt U_ref --> 1,75 A Phasenstrom)<br />
*Umlenkrolle des Zahnriemens der x-Achse mittels eine Alukeils ausgerichtet, um seitliches Anlaufen zu vermeiden<br />
*neue Firmware aufgespielt (Marlin V1, heruntergeladen am 11.09.2014) --> u.a. Anpassung der Achsenhöchstgeschwindigkeiten --> z-Achse läuft jetzt zuverlässig<br />
*Feineinstellung der z-Achse überarbeitet<br />
*Luftkanal für den Extruder-Lüfter gedruckt und montiert<br />
*Kapton-Tape bestellt<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*der Drucker druckt wieder!<br />
*das neue Druckbett sieht super aus und wird schön warm :-)<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Druckbett mit Kapton-Tape bekleben<br />
*Feintuning der Slic3r-Einstellungen für höhere Druckqualität und Geschwindigkeit<br />
*Maximalstrom ermitteln, den die Treiber liefern können<br />
*den Drucker bis zur Ersti-Woche nicht kaputt machen :-P<br />
<br />
===07.10.2014: Jaaaaaaaaa, er lebt noch!===<br />
Durchgeführt von: Christoph<br />
<br />
Der Drucker läuft und hat zur Ersti-Schnitzeljagd tapfer durchgehalten. Die Qualität der gedruckten "Trilegos":http://www.thingiverse.com/thing:13531 war zwar noch nicht ganz zufriedenstellend aber daran war "Slic3r schuld":https://github.com/alexrj/Slic3r/issues/2262 :-P<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*Druckbett mit Kapton-Tape beklebt<br />
*viele Test- und Kalibrierungsobjekte gedruckt<br />
*Slic3r 1.2.0 experimental ausprobiert<br />
*"versehentlich" mit sehr hoher Geschwindigkeit gedruckt (youtube: "Video1":http://youtu.be/rkTN5Ad3DJM , "Video2":http://youtu.be/ZGEeXP5R1Jw )<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*Druckeinstellungen für einen zügigen und guten Ausdruck ("config bundle":https://projekte.turmlabor.de/attachments/download/46/TL_Slic3r_config_bundle_2014-10-07.ini)<br />
*Slic3r 1.2.0 lieferte keinen schönen Ergebnisse --> vorerst bei Version 1.7.0 bleiben!<br />
*Drucker arbeitet auch bei "gefährlich" hohen Geschwindigkeiten zuverlässig, weder die Motoren noch die Elektronik haben Probleme gemacht (kein Überhitzen oder Schrittverluste). Die mechanische Belastung ist aber vermutlich sehr hoch - zu hohe Geschwindigkeiten sollten also vermieden werden.<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Die Qualität bei Überhängen ist noch nicht zufriedenstellend --> Testdrucke machen und passende Einstellungen ermitteln<br />
*Testen, wie die Druckqualität bei Brücken ist</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=File:Reprap.png&diff=167File:Reprap.png2020-07-31T22:45:12Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div></div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=3D_Drucker&diff=1663D Drucker2020-07-31T22:44:38Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div>[[Category:Projekt]]<br />
<br />
== Ansteuerung ==<br />
Auf http://octopi.local bzw. http://192.168.3.205 läuft ein Octoprint, wo man seine STL Dateien fallen lassen kann.<br />
<br />
==Elektronik==<br />
<br />
*Steuerboard "Gen7":http://reprap.org/wiki/Generation_7_Electronics mit ein paar Änderungen das Layout betreffend<br />
**ACHTUNG! Aufgrund eines Layoutfehlers sind Pin 18 und 19 vertauscht. Dies muss in der Marlin Firmware in der Datei "pins.h" korrigiert werden.<br />
<br />
Hinweis: [[neue_Schrittmotortreiber|Die aktuellen Schrittmotortreiber sollen ersetzt werden.]]<br />
<br />
*Schrittmotortreiber: "StepStick":http://reprap.org/wiki/StepStick<br />
**maximale Phasenspannung: 35&#8239;V<br />
**maximaler Phasenstrom: &plusmn;2&#8239;A (bei sehr guter Kühlung)<br />
**eingestellter Phasenstrom: &asymp;1,6&#8239;A<br />
**Schrittmodi: Voll, 1/2, 1/4, 1/8 , 1/16<br />
**verwendeter Schrittmodus: 1/16<br />
**verbaute Menge: 4 Stück<br />
<br />
*Schrittmotoren: WanTai 42BYGHW811<br />
**Typ: 2-Phasen Bipolar<br />
**Schrittwinkel: 1,8&deg;<br />
**Schrittgenauigkeit: 5&#8239;%<br />
**Nennspannung: 3,1&#8239;V<br />
**Nennstrom: 2,5&#8239;A<br />
**Haltemoment: 4800&#8239;gcm (&asymp;0,47&#8239;Nm) @ 2,5&#8239;A<br />
**Phasenwiderstand: 1,25&#8239;&Omega;<br />
**Phaseninduktivität: 1,8&#8239;mH<br />
**Montageflansch: NEMA-17<br />
**Motorbreite und -höhe: 42&#8239;mm<br />
**Motorlänge: 48&#8239;mm<br />
**Wellendurchmesser: 5&#8239;mm<br />
**Wellenlänge: 22&#8239;mm<br />
**Gewicht: 340&#8239;g<br />
**verbaute Menge: 5 Stück<br />
<br />
*Endlagensschalter<br />
**Microtaster<br />
**verbaute Menge: 3 Stück<br />
<br />
*Netzteil: Enermax EG365AX-VE<br />
**Gesamtleistung: 353&#8239;W<br />
**maximaler Strom @+12&#8239;V: 26&#8239;A<br />
<br />
==Instandhaltungstagebuch==<br />
<br />
===11.01.2014: Die große Durchsicht===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*Überprüfung der Achsen und deren Antriebe<br />
*Überprüfung des Extruders<br />
**beinhaltete die Reinigung des Hot-Ends<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*x-Achse funktionsfähig<br />
**Zahnriemen könnte mehr Spannung vertagen<br />
*y-Achse funktionsfähig<br />
**Zahnriemen könnte mehr Spannung vertagen<br />
*z-Achse nicht funktionsfähig<br />
*Extruder funktionsfähig<br />
**Kabel vom Temperatursensor muss neu verlegt werden<br />
**überlegen, ob Steckverbinder am Extruder verbaut werden für bessere Instandhaltung<br />
<br />
Ursachen für Fehlfunktionen:<br />
<br />
*z-Achsen Schrittmotortreiber durchgebrannt<br />
**schlechte Kühlung des Treibers<br />
**Verdacht auf schlechte Laufeigenschaft (überwiegend schwergängig) der Spindelantriebe<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Schrittmotortreiber tauschen<br />
*Kühlung überdenken bzw. verbessern<br />
*Spindelantrieb überdenken<br />
*Kabel vom Temperatursensor neu verlegt<br />
<br />
===18.01.2014: Mysterium Mechanik===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*Tausch des z-Achsen Schrittmotortreibers<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*z-Achse eingeschränkt funktionsfähig<br />
**Spindeln drehen teilweise asynchron und verziehen die x-Achse<br />
<br />
Ursachen für Fehlfunktionen:<br />
<br />
*schlechte Laufeigenschaft der Gewindespindel (Oberflächengüte der Verzinkung offenbar zu schlecht)<br />
*schlechte Schmierung (Fett ist mit der Zeit fester geworden)<br />
*Vorspannung der z-Achse zu groß<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Gewindespindel mit besserer Oberflächengüte verwenden (testen von V2A oder V4A-Stahl)<br />
*andere Spannmuttern für die z-Achse verwenden (optimal wäre RG7 wegen der guten Trockenlaufeigenschaft, alternativ Messing)<br />
*Vorspannung der z-Achse reduzieren<br />
<br />
===02.02.2014: Die Physik lässt grüßen===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*bestimmen der Federkonstante der verbauten Druckfedern<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*Federgeometrie: Länge 65&#8239;mm, mittlerer Durchmesser 10&#8239;mm, Drahtdurchmesser 1&#8239;mm<br />
<br />
|=.*Gewicht [kg]* |=.*Kraft [N]* |=.*Länge [mm]* |=.*&Delta;L [mm]* |=.*R [N/mm]* | |=.0,00 |=.0,00 |=.65,0 |=.0 |=.&minus; | |=.0,50 |=.&minus;4,91 |=.57,4 |=.&minus;7,6 |=.0,6454 | |=.1,00 |=.&minus;9,81 |=.49,3 |=.&minus;15,7 |=.0,6248 | |=.1,25 |=.&minus;12,26 |=.46,3 |=.&minus;18,7 |=.0,6557 | |=.1,75 |=.&minus;17,17 |=.38,2 |=.&minus;26,8 |=.0,6406 | |=.2,00 |=.&minus;19,62 |=.34,2 |=.&minus;30,8 |=.0,6370 | |=.2,25 |=.&minus;22,07 |=.30,5 |=.&minus;34,5 |=.0,6398 | |=.2,50 |=.&minus;24,53 |=.28,0 |=.&minus;37,0 |=.0,6628 | |=.3,00 |=.&minus;29,43 |=.20,3 |=.&minus;44,7 |=.0,6584 | |\4>.&Oslash; |=.0,6456 |<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Bestellung schwächerer Druckfedern bei Conrad (Artikel-Nr. "889240":http://www.conrad.de/ce/de/product/889240)<br />
<br />
===11.02.2014: Shoppen bei Conrad===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*abholen der bestellten Druckfedern<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Federn müssen abgeflacht werden<br />
*Federn müssen verbaut werden<br />
<br />
===13.02.2014: Der Baumarktbesuch===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*shoppen im Hornbach<br />
*Gewindestange einkürzen auf 25&#8239;cm<br />
*einseitiger Testeinbau mit neuer Druckfeder, Gewindestange und Muttern<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*Erwerb von M8-Gewindestange aus V2A-Stahl und M8-Muttern aus Messing<br />
*auf den ersten Blick gut laufender Spindelantrieb<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*neue Spindeln reinigen, einbauen und fetten<br />
*Masse der x-Achse ermitteln (Gewichtskraft auf rechte und linke Spindel) und die Federvorspannungen bestimmen<br />
<br />
===05.03.2014: Eine schmierige Angelegenheit===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*Druckfedern abgeflacht<br />
*Einbau der M8-Gewindestange aus V2A-Stahl und der M8-Muttern aus Messing, sowie der Druckfedern<br />
*Messen der Masse von dem rechten und linken Gewindetrieb (zum bestimmen der Gewichtskraft auf die Spindeln)<br />
*Reinigung der Linearführungen<br />
*Fetten der Achsen und Gewindetriebe mit "Molykote BR 2 Plus Fett":http://www1.dowcorning.com/DataFiles/090007c880002d4a.pdf<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*z-Achse läuft leichtgängig und ohne großartig zu verziehen<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*einstellen der Druckfedern<br />
*kalibrieren des Druckers<br />
*Bau eines neuen Druckbetts<br />
<br />
===24.09.2014: Es entwickelt sich...!===<br />
Durchgeführt von: Christoph, Ludwig, Sven<br />
<br />
Eine kurze Zusammenfassung der Arbeiten der letzten Wochen und Monate<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*neuen y-Schlitten aus Pertinax gefertigt (passend zum neuen Druckbett)<br />
*neues, beheiztes Druckbett (MK 3) gekauft und eingebaut<br />
*Motorstrom der Treiber genau eingestellt (0,7 Volt U_ref --> 1,75 A Phasenstrom)<br />
*Umlenkrolle des Zahnriemens der x-Achse mittels eine Alukeils ausgerichtet, um seitliches Anlaufen zu vermeiden<br />
*neue Firmware aufgespielt (Marlin V1, heruntergeladen am 11.09.2014) --> u.a. Anpassung der Achsenhöchstgeschwindigkeiten --> z-Achse läuft jetzt zuverlässig<br />
*Feineinstellung der z-Achse überarbeitet<br />
*Luftkanal für den Extruder-Lüfter gedruckt und montiert<br />
*Kapton-Tape bestellt<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*der Drucker druckt wieder!<br />
*das neue Druckbett sieht super aus und wird schön warm :-)<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Druckbett mit Kapton-Tape bekleben<br />
*Feintuning der Slic3r-Einstellungen für höhere Druckqualität und Geschwindigkeit<br />
*Maximalstrom ermitteln, den die Treiber liefern können<br />
*den Drucker bis zur Ersti-Woche nicht kaputt machen :-P<br />
<br />
===07.10.2014: Jaaaaaaaaa, er lebt noch!===<br />
Durchgeführt von: Christoph<br />
<br />
Der Drucker läuft und hat zur Ersti-Schnitzeljagd tapfer durchgehalten. Die Qualität der gedruckten "Trilegos":http://www.thingiverse.com/thing:13531 war zwar noch nicht ganz zufriedenstellend aber daran war "Slic3r schuld":https://github.com/alexrj/Slic3r/issues/2262 :-P<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*Druckbett mit Kapton-Tape beklebt<br />
*viele Test- und Kalibrierungsobjekte gedruckt<br />
*Slic3r 1.2.0 experimental ausprobiert<br />
*"versehentlich" mit sehr hoher Geschwindigkeit gedruckt (youtube: "Video1":http://youtu.be/rkTN5Ad3DJM , "Video2":http://youtu.be/ZGEeXP5R1Jw )<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*Druckeinstellungen für einen zügigen und guten Ausdruck ("config bundle":https://projekte.turmlabor.de/attachments/download/46/TL_Slic3r_config_bundle_2014-10-07.ini)<br />
*Slic3r 1.2.0 lieferte keinen schönen Ergebnisse --> vorerst bei Version 1.7.0 bleiben!<br />
*Drucker arbeitet auch bei "gefährlich" hohen Geschwindigkeiten zuverlässig, weder die Motoren noch die Elektronik haben Probleme gemacht (kein Überhitzen oder Schrittverluste). Die mechanische Belastung ist aber vermutlich sehr hoch - zu hohe Geschwindigkeiten sollten also vermieden werden.<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Die Qualität bei Überhängen ist noch nicht zufriedenstellend --> Testdrucke machen und passende Einstellungen ermitteln<br />
*Testen, wie die Druckqualität bei Brücken ist</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=3D_Drucker&diff=1653D Drucker2020-07-31T22:42:26Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div>[[Category:Projekt]]<br />
<br />
== Elektronik ==<br />
<br />
*Steuerboard "Gen7":http://reprap.org/wiki/Generation_7_Electronics mit ein paar Änderungen das Layout betreffend<br />
**ACHTUNG! Aufgrund eines Layoutfehlers sind Pin 18 und 19 vertauscht. Dies muss in der Marlin Firmware in der Datei "pins.h" korrigiert werden.<br />
<br />
Hinweis: [[neue_Schrittmotortreiber|Die aktuellen Schrittmotortreiber sollen ersetzt werden.]]<br />
<br />
*Schrittmotortreiber: "StepStick":http://reprap.org/wiki/StepStick<br />
**maximale Phasenspannung: 35&#8239;V<br />
**maximaler Phasenstrom: &plusmn;2&#8239;A (bei sehr guter Kühlung)<br />
**eingestellter Phasenstrom: &asymp;1,6&#8239;A<br />
**Schrittmodi: Voll, 1/2, 1/4, 1/8 , 1/16<br />
**verwendeter Schrittmodus: 1/16<br />
**verbaute Menge: 4 Stück<br />
<br />
*Schrittmotoren: WanTai 42BYGHW811<br />
**Typ: 2-Phasen Bipolar<br />
**Schrittwinkel: 1,8&deg;<br />
**Schrittgenauigkeit: 5&#8239;%<br />
**Nennspannung: 3,1&#8239;V<br />
**Nennstrom: 2,5&#8239;A<br />
**Haltemoment: 4800&#8239;gcm (&asymp;0,47&#8239;Nm) @ 2,5&#8239;A<br />
**Phasenwiderstand: 1,25&#8239;&Omega;<br />
**Phaseninduktivität: 1,8&#8239;mH<br />
**Montageflansch: NEMA-17<br />
**Motorbreite und -höhe: 42&#8239;mm<br />
**Motorlänge: 48&#8239;mm<br />
**Wellendurchmesser: 5&#8239;mm<br />
**Wellenlänge: 22&#8239;mm<br />
**Gewicht: 340&#8239;g<br />
**verbaute Menge: 5 Stück<br />
<br />
*Endlagensschalter<br />
**Microtaster<br />
**verbaute Menge: 3 Stück<br />
<br />
*Netzteil: Enermax EG365AX-VE<br />
**Gesamtleistung: 353&#8239;W<br />
**maximaler Strom @+12&#8239;V: 26&#8239;A<br />
<br />
== Instandhaltungstagebuch ==<br />
<br />
=== 11.01.2014: Die große Durchsicht ===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*Überprüfung der Achsen und deren Antriebe<br />
*Überprüfung des Extruders<br />
**beinhaltete die Reinigung des Hot-Ends<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*x-Achse funktionsfähig<br />
**Zahnriemen könnte mehr Spannung vertagen<br />
*y-Achse funktionsfähig<br />
**Zahnriemen könnte mehr Spannung vertagen<br />
*z-Achse nicht funktionsfähig<br />
*Extruder funktionsfähig<br />
**Kabel vom Temperatursensor muss neu verlegt werden<br />
**überlegen, ob Steckverbinder am Extruder verbaut werden für bessere Instandhaltung<br />
<br />
Ursachen für Fehlfunktionen:<br />
<br />
*z-Achsen Schrittmotortreiber durchgebrannt<br />
**schlechte Kühlung des Treibers<br />
**Verdacht auf schlechte Laufeigenschaft (überwiegend schwergängig) der Spindelantriebe<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Schrittmotortreiber tauschen<br />
*Kühlung überdenken bzw. verbessern<br />
*Spindelantrieb überdenken<br />
*Kabel vom Temperatursensor neu verlegt<br />
<br />
=== 18.01.2014: Mysterium Mechanik ===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*Tausch des z-Achsen Schrittmotortreibers<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*z-Achse eingeschränkt funktionsfähig<br />
**Spindeln drehen teilweise asynchron und verziehen die x-Achse<br />
<br />
Ursachen für Fehlfunktionen:<br />
<br />
*schlechte Laufeigenschaft der Gewindespindel (Oberflächengüte der Verzinkung offenbar zu schlecht)<br />
*schlechte Schmierung (Fett ist mit der Zeit fester geworden)<br />
*Vorspannung der z-Achse zu groß<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Gewindespindel mit besserer Oberflächengüte verwenden (testen von V2A oder V4A-Stahl)<br />
*andere Spannmuttern für die z-Achse verwenden (optimal wäre RG7 wegen der guten Trockenlaufeigenschaft, alternativ Messing)<br />
*Vorspannung der z-Achse reduzieren<br />
<br />
=== 02.02.2014: Die Physik lässt grüßen ===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*bestimmen der Federkonstante der verbauten Druckfedern<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*Federgeometrie: Länge 65&#8239;mm, mittlerer Durchmesser 10&#8239;mm, Drahtdurchmesser 1&#8239;mm<br />
<br />
|=.*Gewicht [kg]* |=.*Kraft [N]* |=.*Länge [mm]* |=.*&Delta;L [mm]* |=.*R [N/mm]* | |=.0,00 |=.0,00 |=.65,0 |=.0 |=.&minus; | |=.0,50 |=.&minus;4,91 |=.57,4 |=.&minus;7,6 |=.0,6454 | |=.1,00 |=.&minus;9,81 |=.49,3 |=.&minus;15,7 |=.0,6248 | |=.1,25 |=.&minus;12,26 |=.46,3 |=.&minus;18,7 |=.0,6557 | |=.1,75 |=.&minus;17,17 |=.38,2 |=.&minus;26,8 |=.0,6406 | |=.2,00 |=.&minus;19,62 |=.34,2 |=.&minus;30,8 |=.0,6370 | |=.2,25 |=.&minus;22,07 |=.30,5 |=.&minus;34,5 |=.0,6398 | |=.2,50 |=.&minus;24,53 |=.28,0 |=.&minus;37,0 |=.0,6628 | |=.3,00 |=.&minus;29,43 |=.20,3 |=.&minus;44,7 |=.0,6584 | |\4>.&Oslash; |=.0,6456 |<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Bestellung schwächerer Druckfedern bei Conrad (Artikel-Nr. "889240":http://www.conrad.de/ce/de/product/889240)<br />
<br />
=== 11.02.2014: Shoppen bei Conrad ===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*abholen der bestellten Druckfedern<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Federn müssen abgeflacht werden<br />
*Federn müssen verbaut werden<br />
<br />
=== 13.02.2014: Der Baumarktbesuch ===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*shoppen im Hornbach<br />
*Gewindestange einkürzen auf 25&#8239;cm<br />
*einseitiger Testeinbau mit neuer Druckfeder, Gewindestange und Muttern<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*Erwerb von M8-Gewindestange aus V2A-Stahl und M8-Muttern aus Messing<br />
*auf den ersten Blick gut laufender Spindelantrieb<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*neue Spindeln reinigen, einbauen und fetten<br />
*Masse der x-Achse ermitteln (Gewichtskraft auf rechte und linke Spindel) und die Federvorspannungen bestimmen<br />
<br />
=== 05.03.2014: Eine schmierige Angelegenheit ===<br />
Durchgeführt von: Miko Trusch<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*Druckfedern abgeflacht<br />
*Einbau der M8-Gewindestange aus V2A-Stahl und der M8-Muttern aus Messing, sowie der Druckfedern<br />
*Messen der Masse von dem rechten und linken Gewindetrieb (zum bestimmen der Gewichtskraft auf die Spindeln)<br />
*Reinigung der Linearführungen<br />
*Fetten der Achsen und Gewindetriebe mit "Molykote BR 2 Plus Fett":http://www1.dowcorning.com/DataFiles/090007c880002d4a.pdf<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*z-Achse läuft leichtgängig und ohne großartig zu verziehen<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*einstellen der Druckfedern<br />
*kalibrieren des Druckers<br />
*Bau eines neuen Druckbetts<br />
<br />
=== 24.09.2014: Es entwickelt sich...! ===<br />
Durchgeführt von: Christoph, Ludwig, Sven<br />
<br />
Eine kurze Zusammenfassung der Arbeiten der letzten Wochen und Monate<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*neuen y-Schlitten aus Pertinax gefertigt (passend zum neuen Druckbett)<br />
*neues, beheiztes Druckbett (MK 3) gekauft und eingebaut<br />
*Motorstrom der Treiber genau eingestellt (0,7 Volt U_ref --> 1,75 A Phasenstrom)<br />
*Umlenkrolle des Zahnriemens der x-Achse mittels eine Alukeils ausgerichtet, um seitliches Anlaufen zu vermeiden<br />
*neue Firmware aufgespielt (Marlin V1, heruntergeladen am 11.09.2014) --> u.a. Anpassung der Achsenhöchstgeschwindigkeiten --> z-Achse läuft jetzt zuverlässig<br />
*Feineinstellung der z-Achse überarbeitet<br />
*Luftkanal für den Extruder-Lüfter gedruckt und montiert<br />
*Kapton-Tape bestellt<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*der Drucker druckt wieder!<br />
*das neue Druckbett sieht super aus und wird schön warm :-)<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Druckbett mit Kapton-Tape bekleben<br />
*Feintuning der Slic3r-Einstellungen für höhere Druckqualität und Geschwindigkeit<br />
*Maximalstrom ermitteln, den die Treiber liefern können<br />
*den Drucker bis zur Ersti-Woche nicht kaputt machen :-P<br />
<br />
=== 07.10.2014: Jaaaaaaaaa, er lebt noch! ===<br />
Durchgeführt von: Christoph<br />
<br />
Der Drucker läuft und hat zur Ersti-Schnitzeljagd tapfer durchgehalten. Die Qualität der gedruckten "Trilegos":http://www.thingiverse.com/thing:13531 war zwar noch nicht ganz zufriedenstellend aber daran war "Slic3r schuld":https://github.com/alexrj/Slic3r/issues/2262 :-P<br />
<br />
Was wurde gemacht:<br />
<br />
*Druckbett mit Kapton-Tape beklebt<br />
*viele Test- und Kalibrierungsobjekte gedruckt<br />
*Slic3r 1.2.0 experimental ausprobiert<br />
*"versehentlich" mit sehr hoher Geschwindigkeit gedruckt (youtube: "Video1":http://youtu.be/rkTN5Ad3DJM , "Video2":http://youtu.be/ZGEeXP5R1Jw )<br />
<br />
Ergebnisse:<br />
<br />
*Druckeinstellungen für einen zügigen und guten Ausdruck ("config bundle":https://projekte.turmlabor.de/attachments/download/46/TL_Slic3r_config_bundle_2014-10-07.ini)<br />
*Slic3r 1.2.0 lieferte keinen schönen Ergebnisse --> vorerst bei Version 1.7.0 bleiben!<br />
*Drucker arbeitet auch bei "gefährlich" hohen Geschwindigkeiten zuverlässig, weder die Motoren noch die Elektronik haben Probleme gemacht (kein Überhitzen oder Schrittverluste). Die mechanische Belastung ist aber vermutlich sehr hoch - zu hohe Geschwindigkeiten sollten also vermieden werden.<br />
<br />
Anstehende Maßnahmen:<br />
<br />
*Die Qualität bei Überhängen ist noch nicht zufriedenstellend --> Testdrucke machen und passende Einstellungen ermitteln<br />
*Testen, wie die Druckqualität bei Brücken ist</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=3D_Drucker&diff=1643D Drucker2020-07-31T22:37:29Z<p>Markuss: Created page with "Category:Projekt"</p>
<hr />
<div>[[Category:Projekt]]</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Ger%C3%A4te_und_Anleitungen&diff=163Geräte und Anleitungen2020-07-29T13:43:57Z<p>Markuss: Undo revision 162 by Markuss (talk)</p>
<hr />
<div>Im Turmlabor gibt es eine große Auswahl an Werkzeugen, Maschinen und Messgeräten. <br />
<br />
===Maschinen===<br />
[[3D Drucker]]<br />
<br />
[[Mini CNC Fräse]]<br />
<br />
[[Herstellung von Leiterplatten]]<br />
<br />
[[Bohrmaschine]]<br />
<br />
===Messgeräte===<br />
<br />
[[Rhode&Schwarz SMIQ 03B]]<br />
<br />
[[Hewlett Packard 4195A]]</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Ger%C3%A4te_und_Anleitungen&diff=162Geräte und Anleitungen2020-07-29T13:10:27Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div>Im Turmlabor gibt es eine große Auswahl an Werkzeugen, Maschinen und Messgeräten. <br />
<br />
===Maschinen===<br />
[[3D Drucker]]<br />
<br />
[[Mini CNC Fräse]]<br />
<br />
[[Herstellung von Leiterplatten]]<br />
<br />
[[Bohrmaschine]]<br />
<br />
===Messgeräte===<br />
<br />
[[Rhode&Schwarz SMIQ 03B]]<br />
<br />
[[Hewlett Packard 4195A]]<br />
<br />
{{:Category:Messgeräte}}</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Herstellung_von_Leiterplatten&diff=161Herstellung von Leiterplatten2020-07-28T18:08:29Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div>Im Turmlabor steht ein Belichtungsgerät und eine Ätzküvette zur Verfügung, mit welcher Platinen in üblichen Abmessungen hergestellt werden können. Diese Seite würde sich anbieten, Informationen zur Benutzung der Geräte und Herstellung der Leiterplatten einzupflegen.<br />
<br />
===Material===<br />
<br />
*[[Belichter]]</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Herstellung_von_Leiterplatten&diff=160Herstellung von Leiterplatten2020-07-28T18:03:51Z<p>Markuss: Created page with "=== Material === * Belichter"</p>
<hr />
<div>=== Material ===<br />
<br />
* [[Belichter]]</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Ger%C3%A4te_und_Anleitungen&diff=159Geräte und Anleitungen2020-07-28T18:03:19Z<p>Markuss: /* Maschinen */</p>
<hr />
<div>Im Turmlabor gibt es eine große Auswahl an Werkzeugen, Maschinen und Messgeräten. <br />
<br />
===Maschinen===<br />
[[3D Drucker]]<br />
<br />
[[Mini CNC Fräse]]<br />
<br />
[[Herstellung von Leiterplatten]]<br />
<br />
[[Bohrmaschine]]<br />
<br />
===Messgeräte===<br />
<br />
[[Rhode&Schwarz SMIQ 03B]]<br />
<br />
[[Hewlett Packard 4195A]]</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Belichter&diff=158Belichter2020-07-28T18:02:02Z<p>Markuss: Created page with "Category:Projekt 600px 600px 600px 600px File:P1010008.j..."</p>
<hr />
<div>[[Category:Projekt]]<br />
<br />
[[File:P1010002.jpg|thumb|600px]]<br />
[[File:P1010003.jpg|thumb|600px]]<br />
[[File:P1010005.jpg|thumb|600px]]<br />
[[File:P1010007.jpg|thumb|600px]]<br />
[[File:P1010008.jpg|thumb|600px]]<br />
<br />
'''Konzept:''' Steuerplatine mit Atmel Mikrocontroller und getrennter Schalt-Netzteil-Platine<br />
<br />
'''Steuerung und Hardware:''' Marco<br />
<br />
'''Aufbau und Design:''' Julius und Klemens</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=File:P1010008.jpg&diff=157File:P1010008.jpg2020-07-28T17:54:54Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div></div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=File:P1010007.jpg&diff=156File:P1010007.jpg2020-07-28T17:54:41Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div></div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=File:P1010005.jpg&diff=155File:P1010005.jpg2020-07-28T17:54:26Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div></div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=File:P1010003.jpg&diff=154File:P1010003.jpg2020-07-28T17:54:14Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div></div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=File:P1010002.jpg&diff=153File:P1010002.jpg2020-07-28T17:53:56Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div></div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Category:News&diff=139Category:News2020-07-27T21:06:11Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div>Alle Artikel, die auf der Turmlabor Webseite zu sehen sind, werden durch die Kategorie News in diesen Wiki erzeugt.<br />
<br />
Diese kann man durch Hinzufügen von '''<nowiki>[[Category:News]]</nowiki> in der ersten Zeile''' des Textes erreichen.<br />
<br />
Bei allen alten Artikeln steht das Datum (YYYY-MM-DD) vor den Titel. Dies hat zur Folge, dass dieses Datum, statt das Datum der letzten Änderung, zur Sortierung in der Webseite verwendet wird.<br />
<br />
Bitte beachtet, dass '''Bilder möglichst breit''' sein sollten und diese '''am Ende des Artikels''' eingefügt werden müssen. (Die Webseite wandelt die Artikel in das gewünschtes Format um.)<br />
<br />
Das Einbinden von Links oder Youtube-Videos ist möglich.</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Category:News&diff=136Category:News2020-07-27T21:03:46Z<p>Markuss: </p>
<hr />
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<br />
Diese kann man durch Hinzufügen von '''<nowiki>[[Category:News]]</nowiki> in der ersten Zeile''' des Textes erreichen.<br />
<br />
Bei allen alten Artikeln steht das Datum (YYYY-MM-DD) vor den Titel. Dies hat zur Folge, dass dieses Datum, statt das Datum der letzten Änderung, zur Sortierung in der Webseite verwendet wird.<br />
<br />
Bitte beachtet, dass '''Bilder möglichst breit''' sein sollten, da diese auch direkt auf der Webseite verwendet werden. (Die einzelnen Artikel müssen in diesen Wiki nicht schön aussehen, da die Webseite diese sowieso in ihr gewünschtes Format umwandelt.)<br />
<br />
Das Einbinden von Links oder Youtube-Videos ist möglich.</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Category:News&diff=135Category:News2020-07-27T21:03:29Z<p>Markuss: </p>
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<br />
Diese kann man durch Hinzufügen von '''<nowiki>[[Category:News]]</nowiki> in der ersten Zeile''' des Textes erreichen.<br />
<br />
Bei allen alten Artikeln steht das Datum (YYYY-MM-DD) vor den Titel. Dies hat zur Folge, dass dieses Datum, statt das Datum der letzten Änderung, zur Sortierung in der Webseite verwendet wird.<br />
<br />
Bitte beachtet, dass Bilder möglichst breit sein sollten, da diese auch direkt auf der Webseite verwendet werden. (Die einzelnen Artikel müssen in diesen Wiki nicht schön aussehen, da die Webseite diese sowieso in ihr gewünschtes Format umwandelt.)<br />
<br />
Das Einbinden von Links oder Youtube-Videos ist möglich.</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Category:News&diff=134Category:News2020-07-27T21:00:52Z<p>Markuss: </p>
<hr />
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<br />
Diese kann man durch hinzufügen von [<nowiki/>[Category:News]] in der ersten Zeile des Textes erreichen.<br />
<br />
Bei allen alten Artikeln steht das Datum (YYYY-MM-DD) vor den Titel. Dies hat zur Folge, dass dieses Datum, statt das Datum der letzten Änderung, zur Sortierung in der Webseite verwendet wird.</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Turmlabor&diff=133Turmlabor2020-07-27T20:54:20Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div>Willkommen im Turmlabor Wiki. Dieses Wiki ist noch nicht vollständig. Hilf mit, es zu vervollständigen. Man kann auch mit $\LaTeX$ schreiben. <br />
<br />
==Wichtige Links==<br />
<br />
*[[:Category:News | News für Turmlabor Webseite]]<br />
*[[:Category:Projekt | Projekte]]<br />
*[[Geräte und Anleitungen]]<br />
*[[Turmlabor Verwaltung]]</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=MediaWiki:Common.js&diff=132MediaWiki:Common.js2020-07-27T20:48:25Z<p>Markuss: Created page with "/* Any JavaScript here will be loaded for all users on every page load. */ function waitForMathJax($content) { if (typeof MathJax === 'undefined') { setTimeout(function..."</p>
<hr />
<div>/* Any JavaScript here will be loaded for all users on every page load. */<br />
<br />
function waitForMathJax($content) {<br />
if (typeof MathJax === 'undefined') {<br />
setTimeout(function () { waitForMathJax($content); }, 1000);<br />
} else {<br />
MathJax.Hub.Queue(["Typeset", MathJax.Hub, $content[0]]).execute();<br />
}<br />
}<br />
<br />
mw.hook('wikipage.content').add(waitForMathJax);</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Turmlabor&diff=124Turmlabor2020-07-23T19:15:54Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div>Willkommen im Turmlabor Wiki. Dieses Wiki ist noch nicht vollständig. Helfe mit, es zu vervollständigen. <br />
<br />
==Wichtige Links==<br />
<br />
*[[:Category:News | News für Turmlabor Webseite]]<br />
*[[:Category:Projekt | Projekte]]<br />
*[[Geräte und Anleitungen]]<br />
*[[Turmlabor Verwaltung]]</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Turmlabor&diff=123Turmlabor2020-07-23T19:15:23Z<p>Markuss: Markuss moved page Main Page to Turmlabor without leaving a redirect</p>
<hr />
<div>==Turmlabor Wiki==<br />
Willkommen im Turmlabor Wiki. Dieses Wiki ist noch nicht vollständig. Helfe mit, es zu vervollständigen. <br />
<br />
==Wichtige Links==<br />
<br />
*[[:Category:News | News für Turmlabor Webseite]]<br />
*[[:Category:Projekt | Projekte]]<br />
*[[Geräte und Anleitungen]]<br />
*[[Turmlabor Verwaltung]]</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=MediaWiki:Mainpage&diff=122MediaWiki:Mainpage2020-07-23T19:15:00Z<p>Markuss: Created page with "Turmlabor"</p>
<hr />
<div>Turmlabor</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=MediaWiki:Common.css&diff=121MediaWiki:Common.css2020-07-23T19:08:35Z<p>Markuss: Created page with "/* CSS placed here will be applied to all skins */ .mw-wiki-logo { background-size: 135px; }"</p>
<hr />
<div>/* CSS placed here will be applied to all skins */<br />
<br />
.mw-wiki-logo {<br />
background-size: 135px;<br />
}</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Bohrmaschine&diff=120Bohrmaschine2020-07-22T21:29:15Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div>Unsere Bohrmaschine ist eine WMW Heckert BT-2 und mit einem 1,5kW starken Motor '''<big><u>wirklich</u></big>''' kräfig.</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Turmlabor&diff=108Turmlabor2020-06-25T09:55:02Z<p>Markuss: </p>
<hr />
<div>== Wichtige Links ==<br />
* [[:Category:News | News für Turmlabor Webseite]]<br />
* [[:Category:Projekt | Projekte]]</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Projekte/Der_Turmlabor_Nixie_Uhr_Bausatz&diff=107Projekte/Der Turmlabor Nixie Uhr Bausatz2020-04-24T21:26:53Z<p>Markuss: Markuss moved page Projekte/Der Turmlabor Nixie Uhr Bausatz to Der Turmlabor Nixie Uhr Bausatz over redirect</p>
<hr />
<div>#REDIRECT [[Der Turmlabor Nixie Uhr Bausatz]]</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Der_Turmlabor_Nixie_Uhr_Bausatz&diff=106Der Turmlabor Nixie Uhr Bausatz2020-04-24T21:26:53Z<p>Markuss: Markuss moved page Projekte/Der Turmlabor Nixie Uhr Bausatz to Der Turmlabor Nixie Uhr Bausatz over redirect</p>
<hr />
<div>[[Category:Projekt]]<br />
'''Bitte beachtet, dass im Betrieb der Uhr prinzipbedingt an den Nixieröhren Spannungen um 180V anliegen. Das kann beim dran fassen ziemlich weh tun oder sogar gefährlich werden.'''<br />
<br />
[[File:Nixie platine 2.JPG|frame|600px]]<br />
[[File:Nixie platine bestueckt.JPG|frame|600px]]<br />
<br />
== Übersicht - was kann es? ==<br />
Diese Nixieuhr besteht aus vier IN-14 Nixieröhren, die über die Hochspannungs Schieberegister HV5522 angesteuert werden. Als Controller wird der WLAN-fähige ESP8266 eingesetzt. Durch die Netzwerkfähigkeit dieses Controllers lässt sich die Uhr über NTP mit der korrekten Zeit versorgen Weiterhin kann man je nach Programmierung des Controllers, alle anderen Vor- und Nachteile des Internet of Things nutzen. In der zweiten Version gibt es eine recht genaue Real-Time-Clock, die optional bestückt werden kann, falls man gar keine Netzwerkanbidung des Gerätes möchte.<br />
<br />
Als mögliche Anwendung der Netzwerkfähigkeit dieses Gerätes könnte die Uhr zu einer vorher definierten Weckzeit die Stereoanlage und Kaffeemaschine einschalten oder sich mit andereren internetfähigen Haushaltsgegenständen zu einem Botnetz verbünden und irgend einen Server DDoSen, um die Weltherrschaft zu erlangen und so.<br />
<br />
Die Spannungsversorgung des Gerätes erfolgt durch einen handelsüblichen USB Ladeadapter über die eingebaute USB Buchse. Über diese Buchse lässt sich auch der ESP8266 durch Anschluss der Uhr an den Rechner programmieren. Die Programmierung des ganzen Gerätes ist beispielsweise über die Arduino IDE möglich. Der ESP8266 lässt sich allerdings auch unabhängig davon in vielen Sprachen programmieren.<br />
<br />
Der Bauteilsatz ohne die Röhren kostet so um die 30-35€. Davon entfallen 10€ auf die Platine. Die Meisten Bauteile bekommt man bei Reichelt. Alle Bauteile die man da nicht bekommt, sind in begrenzter Stückzahl, bei Ludwig erhältlich. Wenn man Glück hat und die Nixieröhren günstig bekommt, schafft man es für die fertige Uhr nicht mehr als 50-60€ auszugeben. Das ist gegenüber eines bei diversen Händlern erhältlichen Gerätes etwas günstiger.<br />
<br />
== Unterlagen - zum Nachbauen. ==<br />
Die Schaltung und das Layout wurden in KiCad erstellt.<br />
<br />
== Ich will so ein Teil! ==<br />
Freut mich! :) Komme einfach vorbei und sprich mich darauf an. Der Bausatz beinhaltet nahezu ausschließlich SMD Teile, sodass man etwas Übung beim Löten braucht, um ihn aufzubauen. Bei genügend Interesse organisiere ich auch mal einen Workshop, bei dem Ihr eure Uhr unter Anleitung zusammenbasteln könnt. Dort könnt ihr auch gleich SMD Löten lernen, solltet ihr das noch nicht können.</div>Markusshttp://wiki.turmlabor.de/index.php?title=Der_Turmlabor_Nixie_Uhr_Bausatz&diff=104Der Turmlabor Nixie Uhr Bausatz2020-04-24T21:26:22Z<p>Markuss: Markuss moved page Der Turmlabor Nixie Uhr Bausatz to Projekte/Der Turmlabor Nixie Uhr Bausatz</p>
<hr />
<div>[[Category:Projekt]]<br />
'''Bitte beachtet, dass im Betrieb der Uhr prinzipbedingt an den Nixieröhren Spannungen um 180V anliegen. Das kann beim dran fassen ziemlich weh tun oder sogar gefährlich werden.'''<br />
<br />
[[File:Nixie platine 2.JPG|frame|600px]]<br />
[[File:Nixie platine bestueckt.JPG|frame|600px]]<br />
<br />
== Übersicht - was kann es? ==<br />
Diese Nixieuhr besteht aus vier IN-14 Nixieröhren, die über die Hochspannungs Schieberegister HV5522 angesteuert werden. Als Controller wird der WLAN-fähige ESP8266 eingesetzt. Durch die Netzwerkfähigkeit dieses Controllers lässt sich die Uhr über NTP mit der korrekten Zeit versorgen Weiterhin kann man je nach Programmierung des Controllers, alle anderen Vor- und Nachteile des Internet of Things nutzen. In der zweiten Version gibt es eine recht genaue Real-Time-Clock, die optional bestückt werden kann, falls man gar keine Netzwerkanbidung des Gerätes möchte.<br />
<br />
Als mögliche Anwendung der Netzwerkfähigkeit dieses Gerätes könnte die Uhr zu einer vorher definierten Weckzeit die Stereoanlage und Kaffeemaschine einschalten oder sich mit andereren internetfähigen Haushaltsgegenständen zu einem Botnetz verbünden und irgend einen Server DDoSen, um die Weltherrschaft zu erlangen und so.<br />
<br />
Die Spannungsversorgung des Gerätes erfolgt durch einen handelsüblichen USB Ladeadapter über die eingebaute USB Buchse. Über diese Buchse lässt sich auch der ESP8266 durch Anschluss der Uhr an den Rechner programmieren. Die Programmierung des ganzen Gerätes ist beispielsweise über die Arduino IDE möglich. Der ESP8266 lässt sich allerdings auch unabhängig davon in vielen Sprachen programmieren.<br />
<br />
Der Bauteilsatz ohne die Röhren kostet so um die 30-35€. Davon entfallen 10€ auf die Platine. Die Meisten Bauteile bekommt man bei Reichelt. Alle Bauteile die man da nicht bekommt, sind in begrenzter Stückzahl, bei Ludwig erhältlich. Wenn man Glück hat und die Nixieröhren günstig bekommt, schafft man es für die fertige Uhr nicht mehr als 50-60€ auszugeben. Das ist gegenüber eines bei diversen Händlern erhältlichen Gerätes etwas günstiger.<br />
<br />
== Unterlagen - zum Nachbauen. ==<br />
Die Schaltung und das Layout wurden in KiCad erstellt.<br />
<br />
== Ich will so ein Teil! ==<br />
Freut mich! :) Komme einfach vorbei und sprich mich darauf an. Der Bausatz beinhaltet nahezu ausschließlich SMD Teile, sodass man etwas Übung beim Löten braucht, um ihn aufzubauen. Bei genügend Interesse organisiere ich auch mal einen Workshop, bei dem Ihr eure Uhr unter Anleitung zusammenbasteln könnt. Dort könnt ihr auch gleich SMD Löten lernen, solltet ihr das noch nicht können.</div>Markuss